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簡要描述:
徐州小區生活污水處理設備 按圖生產調節后(如酸性性濃度不大,不進行初調直接把廢水抽到反應沉淀分離一體化設備中)廢水進入到反應沉淀分離一體化設備中,污水由爆氣機進行曝氣,投加石灰將pH調節到8.3-8.8左右,然后利用CaCl2、硫酸鋁(根據情況配置)、PAM助凝劑進行混凝反應。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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處理量 | 1-1000m3/h | 額定電壓 | 220v |
額定功率 | 7.5kw | 空氣量 | 125m3/min |
出水管口徑 | 1600mm | 進水管口徑 | 1600mm |
流量計規格 | 150m3/h |
徐州小區生活污水處理設備 按圖生產氨氮是衡量水體污染程度的重要指標,在水中以游離氨(NH3)和銨根離子(NH4+)形式存在,可導致水富營養化,是水體中的主要耗氧污染物。廢水水質不同,氨氮污染物的去除工藝也不同。目前,國內外氨氮污染物的去除方法主要有物理法、化學法和生物法。物理法主要通過膜過濾、離子交換等方式去除廢水中的污染因子。該方法氨氮污染物去除率高,適應廢水的深度處理。化學法通過加入廢水處理藥劑,達到去除廢水污染因子的目的。生物法主要采用活性細菌的消化、分解等方式去除廢水中的氨氮等污染物,該法適用于生活水的處理。
1、廢水特點
污水處理站主要處理廠區重金屬廢水及初期雨水,主要污染物以重金屬為主。廢水排放量及主要成分見表1。
廢水氨氮污染物主要來源于冶煉生產礦源。生產波動時,廢水氨氮指標波動較大,影響外排廢水達標排放。冶煉外排廢水異常時,污酸原液中氨氮質量濃度最高約為1200mg/L,約648mg/L,平均值為924mg/L。污水處理站進口總氨氮質量濃度最高為36mg/L,為28mg/L,平均值為30mg/L。
2、原有污水處理工藝流程
污水處理站原采用生物制劑法處理廠區重金屬廢水,通過生物制劑與重金屬的配合水解、沉降分離,實現外排水重金屬離子的穩定達標。原工藝流程見圖1。該工藝不具備去除氨氮的能力,難以使外排廢水氨氮穩定達標。
3、試驗研究
異常狀態下,污水處理站氨氮濃度較低,平均質量濃度為30mg/L。文獻資料表明,傳統的吹脫,低濃度氨氮難以實現外排水氨氮的達標。吸附法、生化法、膜處理方法或處置成本較高,或難以適應重金屬廢水。技術人員決定采用折點氯化法去除廢水中的氨氮。采用實驗室小試+工業化試生產模式對新工藝進行研究。首先通過實驗室小試確定工藝可行性,摸索工藝指標及控制參數,選擇最佳藥劑,組合工藝;最后開展現場應用及試驗,比較使用結果。確保外排廢水氨氮指標達標率100%,降低應急處置成本。
3.1 試驗原理
折點氯化法去除氨氮污染物化學反應方程式如下:
從反應式中可知,Cl-與NH4+理論質量濃度比為5.9。
3.2 試驗分析方法
取250mL水樣于500L燒杯中,按比例加入漂粉精,然后進行攪拌,調節pH值。待反應后取水樣分別測定余氯及NH4+含量。NH4+和余氯分別采用納氏試劑分光光度法和碘量法測定。
3.2.1 不同pH值條件下的處理效果
取300mLρ(NH4+)為30mg/L的廢水,按Cl-與NH4+理論質量濃度比5.9投加藥劑,分別于廢水pH值為5,6,7,8,9時進行試驗,反應時間為15min。試驗結果見圖2。
由圖2可知:反應pH值在6~8時氨氮處理效果較好。反應pH值為7時,氨氮去除率達90.7%,余氯質量濃度為17.4mg/L,此時反應達到折點。反應pH值較低時余氯含量迅速增加,氨氮去除率降低。這主要是氯化反應生成的副產物NCl增加而造成的;反應pH值較高時反應副產物NO增加,殘余氨氮濃度升高。由于NO無氧化性,余氯含量上升相對較慢。試驗過程中技術人員發現,該反應對反應pH值要求苛刻,當pH值偏離7較大時反應較慢,而pH值等于7時反應迅速發生。
3.2.2 不同投加量下氨氮的去除效果
據上述試驗結果,確定反應pH值為7,改變藥劑投加量進行試驗,反應時間為15min,試驗結果見圖3。
徐州小區生活污水處理設備 按圖生產
由圖3可知:適當增大Cl-與NH4+投入質量濃度比能有效提高氨氮去除率,但投加量過大,反而會造成氨氮去除率下降而余氯含量上升。由HOCl-與水中的NH4+發生的主要反應式可知,當Cl-與NH4+質量濃度比低于理論值時,副產物NHCl2增加,高于理論值時NO與NCl3相應增加。這都使得余氯含量增加,影響NH4+-N的去除效果。由試驗結果可知,Cl-與NH4+投入質量濃度比為7時,氨氮去除率最高,但余氯量相對質量濃度比為6時要高。
3.2.3 反應時間對氨氮去除率的影響
試驗確定反應pH值為7,按Cl-與NH4+投入質量濃度比為7投入漂粉精,每隔5min取樣測定氨氮及余氯含量,試驗結果見表2。
折點氯化反應迅速,可在5min之內反應,有相關文獻報道該反應可在幾秒種之內迅速完成。但通過試驗發現,當按比例加入漂粉精后廢水中pH值在10.5以上,此時基本不發生反應,只有將pH值調至9.5以下時反應才能發生,調節好pH值需要一定時間;其次反應后氣體逸出也需要一段時間。因此,實際反應操作時間在5min以上。
3.3 試驗結論
1)漂粉精能去除廢水中氨氮污染物,使外排廢水達標排放。
2)最佳工藝條件為反應pH值為7,反應時間大于5min,Cl-與NH4+投入質量濃度比為7∶1,廢水氨氮去除率在98%以上。
4、現場試驗及應用
4.1 現場試驗
2017年7月30日、8月2日、8月5日、8月6日外排廢水氨氮指標異常,分別于清水池進口、污水總進口投加漂粉精。反應一段時間后,外排水氨氮指標正常。污水處理站進出口氨氮含量見表3。
由表3可知:漂粉精適用于廠區廢水pH值、水量等條件,可使外排廢水氨氮指標滿足排放限值。
4.2 工藝調整
在不改變原有廢水處理設施和工藝流程的基礎上,在污水處理站總進口、清水池進口投加漂粉精,用于去除廢水中的氨氮污染物。當冶煉廢水氨氮指標升高時,根據監測數據,總進口一次投加漂粉精;當廢水波動導致澄清過濾池出口廢水氨氮超標時,在清水池進口進行二次投加。調整后工藝流程見圖4。
4.3 現場應用
自2017年9月開始,污水處理站使用漂粉精應急處理廢水中氨氮污染物,外排廢水氨氮超標時間較2016年大幅度降低,平均每月減少6.5h。2017年1—12月外排水COD及氨氮超標時間見表4。
5、結語
漂粉精能有效去除廢水中氨氮污染物,確保外排水達標排放。當反應pH值為7,反應時間大于5min,Cl-與NH4+投入質量濃度比為7時,氨氮去除率在98%以上。
1)污水處理站投加漂粉精為人工操作,藥劑量難以連續穩定,會影響應急藥劑的使用成本。后期將實現自動化精確控制。
2)漂粉精投加過程中產生的余氯會影響后期廢水的深度處理與回用。如何消除余氯對廢水回用的影響將是下一步研究的方向。