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簡要描述:
揚州乳化液廢水處理系統工藝化學性質穩定,化學成分復雜,油類等有機污染物濃度高,可生化性差等特點。為滿足生產需求,需對廢乳化液進行預處理工作,處理后出水并入稀堿油廢水系統進行生化處理,最終經超濾反滲透處理后回用。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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空氣量 | 1000m3/min | 處理水量 | 100m3/h |
設備電壓 | 220v |
揚州乳化液廢水處理系統工藝冷軋乳化液廢水設計處理量20m3/h,來水CODCr10000~40000mg/L,油含量1000~5000mg/L,具有乳化程度高,化學性質穩定,化學成分復雜,油類等有機污染物濃度高,可生化性差等特點。為滿足生產需求,需對廢乳化液進行預處理工作,處理后出水并入稀堿油廢水系統進行生化處理,最終經超濾反滲透處理后回用。該乳化液廢水處理系統原工藝為“調節池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾",在處理過程中由于來水水質不穩定,破乳時間短效果差,油水相不能有效分離,氣浮效果差,導致超濾膜污堵嚴重。超濾每運行24h就必須進行化學清洗,且清洗周期需24h以上,導致乳化液系統無法正常運行。
為了增強破乳及氣浮效果,減輕超濾膜污堵情況,筆者對該系統工藝進行優化試驗研究。優化工藝為“調節池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮",經過試驗,破乳及氣浮效果得到有效改善,氣浮后出水已經滿足乳化液系統出水水質要求,可直接并入稀堿油廢水處理系統進行二次處理,因此在原工藝基礎上取消了超濾步驟,從而減少了超濾維護清洗、更換及運行費用。
本試驗探討工藝優化對乳化液廢水系統的影響,新工藝藥劑選型及藥劑投加量的確定。
1、系統水質要求及工藝優化情況
1.1.1運行情況
乳化液廢水處理系統設計提升量為20m3/h,來水主要污染物指標:來水CODCr10000~40000mg/L,油含量1500~5000mg/L,由于破乳及氣浮效果差,不銹鋼超濾進水CODCr在5000~30000mg/L,油含量1000~5000mg/L,造成不銹鋼超濾膜污堵嚴重,導致系統無法正常運行。
1.2工藝改進情況
1.2.1原工藝流程圖
該工藝流程將調節池加溫至65℃,通過刮油機回收上層浮油,破乳罐投加硫酸控制pH值進行破乳,破乳完成后自流進氣浮池內,用氣浮法去除水中懸浮的油粒及其他污染物,氣浮池出水經紙帶過濾機去除雜質,自流進超濾循環箱內,最后經不銹鋼超濾膜過濾后排入稀堿油廢水處理系統進行二次處理。
在運行過程中,破乳效果不明顯,氣浮池CODCr去除率僅50%左右,不銹鋼超濾膜污堵嚴重,不銹鋼超濾膜每運行24h需化學清洗24~48h,清洗費用及清洗頻次高,且很難*清洗干凈,導致系統無法正常運行。
1.2.2優化后工藝流程圖
該工藝流程將調節池加溫至65℃,并投加硫酸控制pH值進行破乳,通過打回流操作,使硫酸與廢乳化液充分反應,增強破乳效果,上層浮油通過刮油機進行回收,破乳罐前端投加液堿調節pH值至7~9,破乳罐出口處投加PAFC混凝劑,氣浮池前端投加助凝劑PAM,通過氣浮法去除水中懸浮的油粒及礬花等雜質,氣浮池出水可直接排入稀堿油廢水系統進行二次處理。經優化后,氣浮效果得到明顯提升,CODCr去除率達93.7%,出水CODCr小于2000mg/L,油含量小于200mg/L,可直接并入稀堿油廢水系統,因此取消原工藝中超濾步驟,同時確保了乳化液系統的正常運行。
2、優化試驗研究藥劑選擇
2.1絮凝劑的選擇
試驗選取乳化液調節池內經硫酸破乳并加熱至65℃后原水,試驗前使用液堿進行中和處理,試驗水樣:CODCr含量30346mg/L,pH值為7.8(以下簡稱乳化液試驗水樣)。分別投加硫酸鋁、PAC、PAFC作為絮凝劑進行藥劑篩選實驗,實驗結果以上清液CODCr去除率作為判斷依據,其結果如圖3所示。
在三種絮凝劑中,PAFC,投加濃度約250mg/L時,CODCr去除率可達78.9%,且絮團形成速度較快,沉淀時間短,沉淀效果明顯由于其他兩種絮凝劑。
2.2助凝劑的選擇
取乳化液試驗水樣,分別投加陽離子、非離子、陰離子型PAM進行藥劑篩選實驗,實驗結果以上清液CODCr去除率作為判斷依據,其結果如圖4所示。
在三種類型PAM中,陽離子型PAM,投加濃度約1mg/L時,CODCr去除率可達66.4%。陽離子PAM對廢水中的乳化油起到了電荷中和及壓縮雙電層的左右,促使乳化油滴進一步破乳析出,而且有機助凝劑有很長的分子鏈,能在經凝聚作用形成的膠體顆粒間進行橋架,形成大而堅實的絮體。
2.3絮凝劑與助凝劑復合實驗
取乳化液試驗水樣,分別投加不同濃度PAFC攪拌后,投加1mg/L陽離子型PAM,然后經過簡易氣浮裝置,模仿現場實際運行情況,取氣浮后出水測CODCr含量,實驗結果以出水CODCr去除率作為判斷依據,其結果如圖5所示。
由圖5可知:當PAFC投加量300mg/L,CODCr去除率可達99.1%。根據乳化液出水水質要求,實際運行過程中并不需要控制到最高CODCr去除率,以本實驗水樣為例,只需CODCr去除率大于93.4%,就滿足生產運行需求,因此最佳PAFC投加量為200mg/L。
3、現場試驗
3.1根據小試試驗結果確定藥劑種類及投加量
通過小試試驗結果,確定該工藝流程如圖2所示,破乳罐出水將pH值調制7~9,投加PAFC約200mg/L,陽離子型PAM約1mg/L。
3.2工藝設備參數
在現場試驗過程中,具體運行設備參數見表2。
3.3現場試驗結果
根據小試實驗結果及現場人工投加藥劑試驗,確定圖2工藝流程滿足乳化液廢水處理要求,因此對現場加藥管線進行改進工作,增設液堿、PAFC、PAM投加管線,改進完成后,進入試運行階段,試運行期限為一個月,試驗結果見表3。
由表3可知,在為期一個月的試運行階段,由于來水水質不同,根據出水效果,調節PAFC和PAM的投加量,其中PAFC投加量50mg/L,最高600mg/L,陽離子型PAM投加量.4mg/L,最高2.2mg/L,系統出水CODCr去除率平均可達93.7%,且出水中油和SS含量也滿足系統出水指標要求,可直接排入稀堿油廢水系統進行二次處理。因此此次工藝優化*解決了超濾污堵嚴重導致系統無法正常運行的問題,確保了乳化液系統的正常運行。
揚州乳化液廢水處理系統工藝
(1)將原乳化液廢水處理工藝由“調節池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾",優化為“調節池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"工藝是可行的,經優化后系統出水CODCr去除率平均可達93.7%。
(2)經現場試驗表明:使用PAFC和陽離子型PAM處理乳化液廢水可提高CODCr去除率,投加量根據來水情況不同,需現場調節,其中PAFC投加量50mg/L,最高600mg/L,PAM投加量0.4mg/L,最高2.2mg/L。
(3)經系統工藝優化后,氣浮池出水水質穩定且可直接排入稀堿油廢水系統進行二次處理,*解決了乳化液系統由于超濾污堵嚴重造成系統無法正常運行的問題。
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